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燒結個人總結

更新時間:2024-11-20 查看人數(shù):60

燒結個人總結

第1篇 燒結個人總結

燒結廠個人工作總結

燒結廠2023年工作總結 2023年即將過去,燒結廠在公司領導的大力支持下,在廠領導的正確領導和全體職工的

努力下,雖然經歷了因(公司)經營困難變料頻繁,設備老化大修,缺員嚴重,主要技術崗

位更替頻繁等等困難,但我們依然取得了不俗的成績:包括燒結r2、feo、mgo、利用系數(shù),

豎爐利用系數(shù)、轉鼓均比上年有所提高,只有燒結礦轉鼓由于種種原因有所下降?,F(xiàn)對2023

年工作進行總結如下: 一、生產指標完成情況分析:

1、指標完成情況(附表1)通過下表對比可知,燒結廠全年指標除燒結礦轉鼓及豎爐產

量外,其余指標均有所上升。燒結礦產量較去年提高了335337噸,主要是:(1)制度越來越

健全,生產管理到位,強化了主要技術性崗位的管理,使臺時產量由去年的115.12噸增加至

今年的118.11噸;(2)由于設備管理到位,事故時間縮短,作業(yè)率由去年的81.53%提高到

了今年的90.79%。11月份外購燒結礦5千噸,原因是3#燒結機大修期間,外委施工隊大煙

道噴涂未按計劃如期竣工,導致在不得已的情況下外購燒結礦,與生產本身無關。豎爐產量

降低10839噸,主要原因是:檢修時間和停機待料(轉 載 于: 在 點 網:燒結個人總結)(無精粉)時間增加,作業(yè)時間縮短,而

利用系數(shù)與去年基本持平,造成球團產

2、r2穩(wěn)定率分析:2023年公司因鋼材市場波動較大,本著生產服從經營的原則,燒結

廠使用主料的種類有了大幅度的增加,變料非常頻繁,而且為了縮小r2控制范圍,酷貓寫作范文網滿足高爐

需要,從7月底至現(xiàn)在r2控制范圍一直為±0.05,而不是以往的±0.08,給r2控制造成了

較大困難。另外主料sio2波動較大,對r2造成了很大影響。2023年共計使用鎳礦39325

噸,為公司贏得了利潤空間,但因其含水量平均為28%,且粘性大,下料困難,對r2造成了

很大影響,而且對水碳穩(wěn)定也造成了較大影響。燒結廠因生產需要從10月底開始使用外購白

灰,因外購白灰與本廠白灰成分差異較大,對燒結r2調整造成了一定困難。雖有上述困難,

但燒結礦r2穩(wěn)定率依然達到了92.6%,比去年提高了5.22個百分點,達到了公司要求。

3、feo穩(wěn)定率分析:(1)外購焦粉種類多,固定碳存在差距,且與高爐返焦的固定碳差

距較大,給燒結焦粉調整造成了一定困難。(2)鎳礦水分大、下料困難,給混合料水分造成

了較大波動,進而影響feo穩(wěn)定。(3)為了提高燒結礦的冶金性能,降低高爐焦比,feo廠

內控8-10,給feo穩(wěn)定率造成了影響。雖有上述困難,但燒結礦feo穩(wěn)定率依然達到了很高

的水平(96.9%),而公司規(guī)定按批次考核,即每一批廢品考核200元,此規(guī)定不盡合理,對

提高看火工的積極性有負面影響,懇請公司考慮重新制燒結礦feo的考核方法。

4、轉鼓:本年度轉鼓平均為70.86,相比去年降低了1.85,現(xiàn)分析如下:(1)燒結所用

主料大部分為褐鐵礦,其具有如下性質:結構疏松,堆密度小,孔隙度大,表面粗糙,且含

有大量揮發(fā)物質、燒損大。燒結這種礦石,燃料用量大,液相有較大發(fā)展,容易使燒結礦嚴

重熔化,feo含量高,孔隙度大,強度不好。(2)主要含鐵料粒度偏大,對轉鼓有較大影響(附

表3)。通過下表分析,使用外礦粉的粒度在8mm以上的比例偏高的情況下,對轉鼓有較大影

響;而在使用外礦粉粒度為8mm以上偏低的情況下,轉鼓有一定提高。(3)燒結礦低堿度控

制(1.65-1.85)期間,對轉鼓存在極大影響,轉鼓平均為64.93。對全年轉鼓平均值存在定影響。(4)全年使用鎳礦比例最高時為30%,最低7%,由于鎳礦本身結晶水含量高,有害

金屬元素多,在使用比例偏高時,嚴重影響轉鼓。(5)混合機制粒不好,主要是因為混合機混料時間總

計為5.78分,而根據(jù)我廠生產實際及工藝要求,混料時間需達到7-9分鐘,思想?yún)R報專題自燒結三期擴建

后,上料量由原來的55kg左右上升到現(xiàn)在的85-95kg,雖然一、二混也同步改造,但因我廠

混合機為“一對三”而非周邊廠家的“一對一”(即一臺混合機對應一臺燒結機),填充率高,

混料時間短,造成制粒效果非常差,進而對燒結轉鼓造成了較大的負面影響。(6)焦粉固定

碳波動較大,灰分及水分較大,而且與本廠返焦固定碳存在差距,對轉鼓有一定影響。針對

上述困難,燒結廠于7月底成立了以廠長和燒結技師為組長的轉鼓攻關小組,制定了“低水、

低碳、厚鋪、慢轉”的操作方針,并對看火操作中的“三點”溫度、負壓、布料等等,進行

了嚴格規(guī)范,統(tǒng)一了四班操作,使看火工的整體操作水平有了顯著的提高。

4、利用系數(shù):本年度燒結廠相繼出臺了《燒結工藝考核規(guī)定》、《燒結料位管理規(guī)定》,

重新細化了《燒結廠生產考核規(guī)定》,并且根據(jù)廠里出臺的各項管理規(guī)定,自上而下嚴抓精細

化配料和看火操作,使本年度的利用系數(shù)相較去年有了一定的提高。

5、豎爐生產情況:(1)主要技術指標及生產情況分析:2023年豎爐利用系數(shù)6.82,轉

鼓93.43,球團礦品位62.28,均比去年有所提高,達到了公司要求。利用系數(shù)與去年基本持平,說明生產維持在了一個相當穩(wěn)定的水

平。球團品位有所提高,原因是粘加劑的使用,因其粘度大,用量少,大大減少了精粉成球

范文寫作后品位的降低。轉鼓與去年基本持平,高于公司90的標準,滿足了高爐的需求。全年爐況,

除四月份因導風墻通洞,和“誼聯(lián)”精粉的使用導致爐況不順外,其余月份爐況穩(wěn)定順行。

(2)用料情況:精粉主要以“北發(fā)”為主,搭配“龍順”、“誼聯(lián)”、“旭晨”、“英妮”等。其

中“北發(fā)”精粉性狀穩(wěn)定,常年未間斷,而其它廠家的精粉性狀不穩(wěn)定,但與“北發(fā)”搭配

使用基本能滿足生產需要。粘結劑方面,6月份以前使用鎂質添加劑,用量較大,噸球消耗

60kg左右,精粉成球后品位下降3個百分點左右。從6月份改用粘加劑,配比小,消耗低,

噸球消耗20kg左右,成品球品位相較使用鎂質添加劑提高2個百分點左右。通過上表分析可知,燒結廠設備作業(yè)率較去年有所提高,主要原因是增加了計劃檢修時

間,設備維護到位,保證了設備的穩(wěn)定運行。另外,外因(煤氣、白灰、停電等等)影響時

間減少,也是一個主要原因。

二、生產管理工作

1、上料管理:本年度燒結廠使用外礦種類及雜料有了大幅度的增加,范文top100且全年單使用鎳礦就接近四十萬噸,這一料種粘度大、水分大、造成懸倉嚴重、

下料困難,而上料系統(tǒng)各崗位缺員嚴重,給燒結上料工作增加了難度。為此,我廠出臺了《燒

結料位管理規(guī)定》,堅持每天交接班檢查、落實,嚴格考核。另外,為保證上料,穩(wěn)定生產,

每班從其他崗位抽調人員,由工長親自監(jiān)督落實上料情況,而因此造成了其他崗位點檢及衛(wèi)

生清掃工作加重,經常不得不下班后進行衛(wèi)生清掃工作。為保證下料穩(wěn)定,燒結廠堅持按廠

規(guī)定每半個月一次校對所有皮帶秤,保證了稱量的精確度。跑盤方面,堅持每小時跑盤一次,

變料時及時跑盤并做詳細記錄,每天由負責配料的工長監(jiān)督落實,廠里不定期抽查。

2、主要技術崗位的管理;為提高主要技術崗位的操作水平,確保工藝指標穩(wěn)定,滿足高

爐的需要,我廠出臺了《燒結工藝考核規(guī)定》,細化了《燒結廠生產考核規(guī)定》。并要求廠及

車間主管生產的領導必須每天到生產現(xiàn)場,指導操作并監(jiān)督、檢查落實情況。無論混合料水

分波動及焦粉破碎粒度對生產造成的影響,均比去年有了大幅度的減少,為看火工的操作創(chuàng)

造了有力的條件。本年度各項技術指標完成情況均比去年有提高,從側面反映了主要技術崗

位操作水平的提高。

3、基礎管理工作:為加強基礎管理工作,我廠重新制定了《燒結廠文明生產管理規(guī)定》

和《燒結廠職工違反勞動紀律處罰實施細則》。廠里對勞動紀律的檢查方面,堅持每天兩名值

班領導必須對勞動紀律情況進行檢查,并在周一、三、五的早會上進行通報,全年共查處違

紀人員20人,共計罰款0元。衛(wèi)生檢查方面,廠里每周聯(lián)查一次,結合日常檢查,全年

共計發(fā)通報43次,罰款6250元。交接班管理方面,廠里制定了專門的《交接班管理規(guī)定》

和《燒結料位管理規(guī)定》,要求主要技術崗位提前半小時接班,全面了解上班生產情就介紹到這里,查看更多優(yōu)質范文,請上酷貓寫作范文網

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